針對部分特殊行業(yè)的特殊需求,石家莊宏勝達新能源可對大力士生物質(zhì)燃燒機進行定制化改造,滿足行業(yè)專屬供能要求。在貴金屬冶煉行業(yè),需要極高的燃燒溫度,公司為燃燒機加裝二次助燃系統(tǒng),提升爐內(nèi)溫度至 1300℃以上,滿足冶煉需求;在電子元件烘干行業(yè),對熱風潔凈度要求極高,公司為設備增加多級過濾裝置,確保熱風不含粉塵、雜質(zhì),避免污染電子元件。某電子廠通過定制化改造的燃燒機,為電子元件烘干工序提供潔凈熱風,烘干后的元件合格率提升 3%,完全符合行業(yè)標準。公司會深入了解特殊行業(yè)的生產(chǎn)工藝、供能要求,組建專項技術團隊,制定改造方案,經(jīng)過多次測試驗證后,再進行實際改造,確保改造后的設備能穩(wěn)定滿足行業(yè)需求。面向農(nóng)產(chǎn)品烘干領域,“大力士”生物質(zhì)燃燒機保障加工效率。烘烤燃燒機

針對工業(yè)車間對噪音環(huán)境的要求,石家莊宏勝達新能源對大力士生物質(zhì)燃燒機進行了噪音控制優(yōu)化,為操作人員營造更舒適的工作環(huán)境。設備風機采用低噪音離心式設計,內(nèi)置消音棉,運行時噪音控制在 65 分貝以下,相當于日常對話音量,遠低于傳統(tǒng)燃燒設備 80 分貝以上的噪音水平。同時,燃料輸送系統(tǒng)采用柔性傳動結構,減少機械摩擦產(chǎn)生的噪音,燃料下落過程中通過緩沖裝置減緩沖擊,避免燃料倉內(nèi)出現(xiàn)撞擊噪音。在某紡織廠的應用場景中,燃燒機安裝在車間角落,即使操作人員在設備旁工作,也無需佩戴隔音設備,完全不影響正常生產(chǎn)交流,解決了傳統(tǒng)燃燒設備噪音擾民的問題。工業(yè)大型燃燒機石家莊宏勝達“大力士”生物質(zhì)燃燒機,煙氣處理達標守護生態(tài)環(huán)境。

在釀酒行業(yè),發(fā)酵、蒸餾等工序對溫度的控制要求極高,大力士生物質(zhì)燃燒機經(jīng)過工藝適配,成為釀酒企業(yè)的可靠選擇,這體現(xiàn)了石家莊宏勝達新能源對釀酒生產(chǎn)流程的專業(yè)理解。設備可通過控制系統(tǒng),將發(fā)酵車間的溫度穩(wěn)定控制在 28-32℃,為微生物發(fā)酵提供適宜環(huán)境,提升酒醅的發(fā)酵效率;在蒸餾環(huán)節(jié),能調(diào)節(jié)蒸汽溫度,確保酒精充分揮發(fā),同時避免溫度過高導致酒質(zhì)變差。此外,燃燒機運行時無有害物質(zhì)排放,不會影響釀酒車間的空氣環(huán)境,也不會對酒體品質(zhì)造成污染。某白酒釀造廠使用該燃燒機后,發(fā)酵周期縮短了 10%,出酒率提升 2%,且酒體口感更穩(wěn)定,充分滿足釀酒行業(yè)對溫度控制與清潔生產(chǎn)的要求。
石家莊宏勝達新能源注重大力士生物質(zhì)燃燒機的運行噪音控制,通過多環(huán)節(jié)優(yōu)化,為用戶營造安靜的生產(chǎn)環(huán)境。設備的風機采用靜音電機,搭配消音罩設計,運行時風機噪音降低至 55 分貝以下;燃料輸送系統(tǒng)采用軟連接結構,減少機械傳動產(chǎn)生的摩擦噪音;燃燒機外殼內(nèi)部加裝隔音棉,進一步吸收設備運行時產(chǎn)生的噪音。在實際測試中,該燃燒機運行時的噪音與日常辦公環(huán)境相當,即使安裝在生產(chǎn)車間內(nèi)部,也不會對操作人員的交流與工作造成干擾。在江蘇某精密儀器加工廠,燃燒機安裝在距離生產(chǎn)工位5 米的位置,運行時不會影響儀器加工的精度,也不會讓操作人員感到噪音困擾,解決了傳統(tǒng)燃燒設備噪音過大的問題?!按罅κ俊鄙镔|(zhì)燃燒機優(yōu)化空燃配比,進一步提升燃燒與節(jié)能表現(xiàn)。

針對用戶在燃料存儲中可能遇到的受潮、防蟲問題,石家莊宏勝達新能源為大力士生物質(zhì)燃燒機用戶提供專業(yè)的燃料存儲防潮防蟲方案。方案推薦使用密封式燃料倉,倉體采用雙層結構,內(nèi)層鋪設防潮膜,外層加裝通風口,既能隔絕外界潮氣,又能保證倉內(nèi)空氣流通,防止燃料受潮結塊;同時,在燃料倉底部與角落放置防蟲藥劑,藥劑選用對人體無害、對燃料無污染的類型,避免害蟲啃食燃料。公司還會指導用戶制定燃料存儲管理規(guī)范,建議燃料按 “先進先出” 原則使用,定期檢查燃料濕度與蟲害情況,確保燃料質(zhì)量。在安徽某糧食加工廠,通過該存儲方案,生物質(zhì)顆粒燃料存儲 3 個月后,仍保持干燥松散,無蟲害現(xiàn)象,燃燒效率未受影響,解決了用戶的燃料存儲顧慮。針對醫(yī)藥烘干場景,“大力士”生物質(zhì)燃燒機提供達標潔凈熱源。銷售生物質(zhì)燃燒機
采用分段燃燒設計,“大力士”生物質(zhì)燃燒機二噁英排放控制在合理范圍。烘烤燃燒機
相較于燃煤設備,改造后的系統(tǒng)在運行費用上呈現(xiàn)明顯優(yōu)勢,成本降低主要體現(xiàn)在人力與設備維護兩個環(huán)節(jié)。在人力成本方面,傳統(tǒng)燃煤烘干機需 3 名司爐工人輪班值守,負責添煤、清渣、調(diào)節(jié)爐溫等工作,按吉林省長春市當?shù)仄骄劫Y水平計算,3 名工人月均薪資合計約 1.5 萬元,年人力成本達 18 萬元。改造后,設備實現(xiàn) “三個自動” 運行, 1 名操作人員定期巡檢燃料倉與設備運行狀態(tài),人力成本直接減少約 12 萬元 / 年,且避免了人工操作可能出現(xiàn)的誤判或疏忽,進一步降低生產(chǎn)風險。? 在設備維護成本上,燃煤設備運行時產(chǎn)生的硫化物與灰塵會對換熱器造成嚴重腐蝕,此前儲備庫的燃煤烘干機平均每 6 個月需更換一次換熱器部件,單次維護費用約 2 萬元,年維護成本達 4 萬元。而大力士生物質(zhì)燃燒器使用的玉米秸稈壓塊燃料硫含量極低,燃燒后產(chǎn)生的煙氣中硫化物濃度遠低于燃煤,對換熱器的腐蝕微乎其微。改造后,經(jīng)三個月連續(xù)運行檢測,換熱器表面出現(xiàn)輕微灰塵附著,無明顯腐蝕痕跡,預計可將換熱器使用壽命延長至 3 年以上,年維護成本可降至 0.5 萬元以下,維護費用降幅超 80%,長期使用將為儲備庫節(jié)省大量設備更換與維修開支。烘烤燃燒機