紡織生產(chǎn)中,染色固色、面料烘干等環(huán)節(jié)需持續(xù)穩(wěn)定的熱能支持,石家莊宏勝達新能源有限公司的生物質(zhì)燃燒器,為紡織廠提供貼合生產(chǎn)場景的熱能解決方案,同時響應(yīng)綠色制造理念。 該燃燒器以棉稈、木糠等可再生生物質(zhì)顆粒為燃料,燃燒時煙塵與硫氮排放量低,二氧化碳排放接近零,完全符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),幫助紡織廠輕松應(yīng)對環(huán)保監(jiān)管,避免因排放問題中斷生產(chǎn)。其采用高效燃燒技術(shù),燃料燃盡率高,能穩(wěn)定維持染色、烘干所需的溫度區(qū)間,確保面料上色均勻、烘干效果一致,助力提升紡織產(chǎn)品品質(zhì)。 運營層面,相較于傳統(tǒng)燃煤、燃氣設(shè)備,該燃燒器運行成本明顯降低,有效減輕紡織廠長期運營壓力。設(shè)備配備自動給料、智能控溫與風(fēng)力除灰功能,料倉容量可按需定制,一次加料長的可連續(xù)運行 10 小時,單人即可完成日常操作,減少人力投入。此外,設(shè)備安裝便捷,能與紡織廠現(xiàn)有染色機、烘干機等設(shè)備直接對接,無需大規(guī)模改造生產(chǎn)線,降低轉(zhuǎn)型成本,為紡織廠實現(xiàn)環(huán)保、高效、經(jīng)濟的生產(chǎn)模式提供有力支撐。“大力士”生物質(zhì)燃燒機采用變頻給料,按需供能實現(xiàn)節(jié)能運行。上海生物質(zhì)燃燒機

在全球能源轉(zhuǎn)型和我國“雙碳”目標(biāo)的大背景下,生物質(zhì)能源作為一種可再生的清潔能源,其發(fā)展前景被看好。它能夠有效處理農(nóng)林廢棄物,減少露天焚燒帶來的污染,同時替代化石能源,減少溫室氣體排放。宏勝達新能源作為該產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵的設(shè)備制造企業(yè),其角色是將潛在的生物質(zhì)資源轉(zhuǎn)化為實際可用的能源。公司的定位不單是一個設(shè)備供應(yīng)商,更是推動能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、助力高耗能產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)綠色升級的參與者和貢獻者。隨著環(huán)保政策的持續(xù)收緊和碳交易市場的逐步完善,使用生物質(zhì)能源的經(jīng)濟效益和社會效益將更加凸顯,這為專注于該領(lǐng)域的宏勝達新能源提供了廣闊的市場空間和發(fā)展機遇。生物質(zhì)顆粒燃燒機批發(fā)“大力士”生物質(zhì)燃燒機燃料來源較多,降低原料獲取與使用成本。

相較于燃煤設(shè)備,改造后的系統(tǒng)在運行費用上呈現(xiàn)明顯優(yōu)勢,成本降低主要體現(xiàn)在人力與設(shè)備維護兩個環(huán)節(jié)。在人力成本方面,傳統(tǒng)燃煤烘干機需 3 名司爐工人輪班值守,負(fù)責(zé)添煤、清渣、調(diào)節(jié)爐溫等工作,按吉林省長春市當(dāng)?shù)仄骄劫Y水平計算,3 名工人月均薪資合計約 1.5 萬元,年人力成本達 18 萬元。改造后,設(shè)備實現(xiàn) “三個自動” 運行, 1 名操作人員定期巡檢燃料倉與設(shè)備運行狀態(tài),人力成本直接減少約 12 萬元 / 年,且避免了人工操作可能出現(xiàn)的誤判或疏忽,進一步降低生產(chǎn)風(fēng)險。? 在設(shè)備維護成本上,燃煤設(shè)備運行時產(chǎn)生的硫化物與灰塵會對換熱器造成嚴(yán)重腐蝕,此前儲備庫的燃煤烘干機平均每 6 個月需更換一次換熱器部件,單次維護費用約 2 萬元,年維護成本達 4 萬元。而大力士生物質(zhì)燃燒器使用的玉米秸稈壓塊燃料硫含量極低,燃燒后產(chǎn)生的煙氣中硫化物濃度遠低于燃煤,對換熱器的腐蝕微乎其微。改造后,經(jīng)三個月連續(xù)運行檢測,換熱器表面出現(xiàn)輕微灰塵附著,無明顯腐蝕痕跡,預(yù)計可將換熱器使用壽命延長至 3 年以上,年維護成本可降至 0.5 萬元以下,維護費用降幅超 80%,長期使用將為儲備庫節(jié)省大量設(shè)備更換與維修開支。
在建材行業(yè),大力士生物質(zhì)燃燒機憑借高熱能輸出與穩(wěn)定性能,為瓷磚燒制、水泥烘干等工序提供可靠支持,這與石家莊宏勝達新能源對建材生產(chǎn)工藝的深入研究密切相關(guān)。設(shè)備可提供持續(xù)穩(wěn)定的高溫?zé)崮?,爐內(nèi)最高溫度可達 1200℃,滿足瓷磚燒制過程中對高溫的需求,且溫度波動小,確保瓷磚燒制均勻,減少次品率。針對水泥生產(chǎn)中燃料消耗量大的特點,設(shè)備可適配大量程燃料輸送系統(tǒng),單臺設(shè)備每小時燃料供應(yīng)量可達 500 公斤,滿足大型水泥生產(chǎn)線的熱能需求。同時,生物質(zhì)燃料的成本優(yōu)勢,幫助建材企業(yè)降低能源支出,以某中型瓷磚廠為例,使用該燃燒機后,每噸瓷磚的燃料成本降低 15 元,按年產(chǎn)量 100 萬件計算,每年可節(jié)省成本 1500 萬元。采用清潔燃燒工藝,“大力士”生物質(zhì)燃燒機降低污染物排放濃度。

改造前,燃煤烘干機運行時產(chǎn)生的煤灰、煤渣難以有效收集,大量灰塵漂浮在鍋爐房內(nèi),不僅導(dǎo)致設(shè)備表面積灰嚴(yán)重,增加清潔工作量,還會被工作人員吸入,影響身體健康。同時,散落的煤渣易與地面水分混合形成煤泥,導(dǎo)致地面濕滑,存在人員滑倒的安全隱患,儲備庫此前需安排專人每日清理鍋爐房,單次清理耗時約 2 小時,且清理過程中產(chǎn)生的揚塵進一步加劇環(huán)境問題。 引入大力士生物質(zhì)燃燒器后,通過燃燒灰渣與鍋爐房的隔離存放設(shè)計,徹底解決了這一痛點。燃燒產(chǎn)生的灰渣通過密閉除渣管道直接輸送至室外的灰渣倉,灰渣倉采用密封式設(shè)計,頂部加裝防塵蓋,避免灰渣隨風(fēng)飄散;鍋爐房內(nèi)保留燃料倉與設(shè)備主體,無明顯灰塵產(chǎn)生,地面始終保持干燥整潔。改造后,鍋爐房的日常清潔頻率從每日 1 次降至每周 1 次,單次清理耗時縮短至 30 分鐘,不僅減少了清潔工作量,還為操作人員營造了更健康、安全的工作環(huán)境。此外,干凈整潔的設(shè)備表面也便于操作人員及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常,如管道泄漏、部件松動等問題,進一步提升設(shè)備運行的安全性與維護便捷性,間接保障糧食烘干作業(yè)的連續(xù)穩(wěn)定開展?!按罅κ俊鄙镔|(zhì)燃燒機以高適配性,成為節(jié)能改造的靠譜選擇。農(nóng)用秸稈燃燒機
石家莊宏勝達“大力士”生物質(zhì)燃燒機,維護流程簡單降低人工成本。上海生物質(zhì)燃燒機
生物質(zhì)燃料燃燒過程中可能出現(xiàn)結(jié)焦現(xiàn)象,影響設(shè)備運行效率,石家莊宏勝達新能源在大力士生物質(zhì)燃燒機中融入防結(jié)焦設(shè)計,有效解決這一問題。設(shè)備爐膽采用傾斜式設(shè)計,結(jié)焦物在重力作用下自然滑落至灰斗,減少在爐膽內(nèi)壁的附著;同時,爐內(nèi)設(shè)置高溫擾動裝置,通過氣流擾動打破結(jié)焦層,防止結(jié)焦物堆積。此外,設(shè)備還具備自動清焦功能,當(dāng)傳感器檢測到爐內(nèi)結(jié)焦厚度超過標(biāo)準(zhǔn)時,自動啟動清焦程序,通過高壓氣流吹掃爐膽內(nèi)壁,清理結(jié)焦物。在山西某煤炭洗選廠,由于燃料中雜質(zhì)含量較高,傳統(tǒng)燃燒機每周需人工清焦 1 次;使用該燃燒機后,每月需自動清焦 2 次,無需人工干預(yù),節(jié)省了大量人力成本,同時避免了人工清焦對爐膽的損傷。上海生物質(zhì)燃燒機