河南工業(yè)級石墨蒸發(fā)器產(chǎn)品介紹

來源: 發(fā)布時間:2025-12-05

為進一步降低石墨蒸發(fā)器能耗,多效蒸發(fā)系統(tǒng)(通常 2-4 效)的能量優(yōu)化設計至關重要。優(yōu)化要點包括:一是效體溫度梯度匹配,首效采用高溫高壓蒸汽(120-130℃、0.3MPa),后續(xù)效體利用前一效二次蒸汽,末效真空度控制在 - 0.09MPa(溫度 50-60℃),確保各效傳熱溫差穩(wěn)定在 15-20℃;二是冷凝水余熱回收,利用首效冷凝水預熱進料(提升進料溫度 30-40℃),減少蒸汽消耗;三是采用降膜式蒸發(fā)結構(石墨列管內(nèi)走降膜物料),提升傳熱系數(shù) 15%-20%,降低各效傳熱面積需求。某鹽化工企業(yè)采用 4 效石墨降膜蒸發(fā)器處理鹽水,蒸發(fā)量達 50t/h,蒸汽耗量從單效的 0.12t/t 水降至 0.03t/t 水,年節(jié)省蒸汽成本 1200 萬元。優(yōu)化后系統(tǒng)熱效率達 85%,相比傳統(tǒng)多效系統(tǒng),占地面積減少 25%,且各效運行穩(wěn)定,無結垢與腐蝕問題,鹽水濃縮至鹽度 30% 后進入結晶器,年產(chǎn)工業(yè)鹽 8 萬噸。醫(yī)藥行業(yè)用石墨蒸發(fā)器處理藥液濃縮兼顧純度與耐腐要求。河南工業(yè)級石墨蒸發(fā)器產(chǎn)品介紹

河南工業(yè)級石墨蒸發(fā)器產(chǎn)品介紹,石墨蒸發(fā)器

石墨材質雖具有一定的抗熱震性,但劇烈的溫度變化仍可能導致設備開裂,因此石墨蒸發(fā)器的結構設計需重點優(yōu)化抗熱震性能。首先,采用分段式管板設計,將整體管板分為若干小塊,減少溫度變化時的熱應力集中;其次,石墨列管與管板的粘接處采用彈性粘接劑,允許一定的熱膨脹變形,避免剛性連接導致的開裂;此外,設備的保溫層采用硅酸鋁纖維材料,厚度≥50mm,減少設備外壁的溫度損失,使設備內(nèi)部溫度分布均勻。在實際操作中,加熱介質的升溫速率控制在 10℃/h 以內(nèi),降溫速率不超過 15℃/h,進一步降低熱沖擊。某氯堿企業(yè)通過上述優(yōu)化,石墨蒸發(fā)器在頻繁的開停車過程中,未出現(xiàn)管板開裂、列管破損等問題,設備運行穩(wěn)定性大幅提升。吉林圓塊式石墨蒸發(fā)器維修石墨蒸發(fā)器結構緊湊壽命長滿足精細化工生產(chǎn)高標準要求。

河南工業(yè)級石墨蒸發(fā)器產(chǎn)品介紹,石墨蒸發(fā)器

生物柴油生產(chǎn)中產(chǎn)生的副產(chǎn)物粗甘油(純度約 8%-15%,含甲醇、脂肪酸甲酯等雜質)需經(jīng)濃縮提純至 95% 以上的工業(yè)級甘油,石墨蒸發(fā)器可高效處理該物料。粗甘油含脂肪酸,呈弱酸性,且甲醇沸點低(64.7℃),石墨蒸發(fā)器采用雙效蒸發(fā)工藝:一效常壓蒸發(fā)(溫度 70-80℃),去除甲醇等輕組分;二效真空蒸發(fā)(溫度 90-100℃,真空度 - 0.07MPa),將甘油濃縮至 95%。石墨材質耐脂肪酸腐蝕,且傳熱效率高,一效傳熱系數(shù)達 900W/(m2?K),二效達 750W/(m2?K),確保濃縮效率。設備配備甲醇回收系統(tǒng),通過冷凝將一效蒸發(fā)的甲醇回收率提升至 98%,重新回用于生物柴油合成,實現(xiàn)資源循環(huán)。某生物柴油企業(yè)采用該工藝后,粗甘油處理量達 500kg/h,工業(yè)級甘油產(chǎn)量提升至 420kg/h,純度穩(wěn)定在 95.5%,符合 GB/T 13216-2022《甘油》標準,同時甲醇回收年節(jié)省原料成本 120 萬元,設備運行 1 年無腐蝕、無堵塞問題。

在高海拔地區(qū)(如海拔 3000m 以上),大氣壓力降低導致物料沸點下降,傳統(tǒng)蒸發(fā)器易出現(xiàn)蒸發(fā)量不足問題,石墨蒸發(fā)器需進行針對性改造。改造**包括:一是提升真空系統(tǒng)能力,采用三級真空泵(旋片泵 + 羅茨泵 + 擴散泵),使真空度穩(wěn)定在 - 0.095MPa(當?shù)卮髿鈮杭s 70kPa,絕壓 5kPa),確保物料沸點進一步降低;二是優(yōu)化加熱介質系統(tǒng),采用高壓蒸汽(0.8-1.0MPa)替代常壓蒸汽,提升加熱溫差,彌補高海拔熱效率損失;三是加強設備保溫,采用聚氨酯保溫層(厚度 80-100mm),減少熱量散失。在青海某鹽湖化工企業(yè)(海拔 3200m)的氯化鋰溶液濃縮項目中,改造后的石墨蒸發(fā)器將氯化鋰溶液從 20% 濃縮至 45%,蒸發(fā)量達 800kg/h,與低海拔地區(qū)效率持平,而未改造的不銹鋼蒸發(fā)器蒸發(fā)量*為設計值的 60%。改造后設備能耗增加不足 5%,卻解決了高海拔蒸發(fā)效率難題,保障鹽湖資源開發(fā)的連續(xù)性。石墨蒸發(fā)器運行中若遇泄漏需立即停機排查石墨件密封點。

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石墨蒸發(fā)器在食品行業(yè)的應用需嚴格遵循食品級生產(chǎn)標準,**在于材質與工藝的食品安全適配性。首先,與食品物料接觸的石墨部件需采用食品級酚醛樹脂浸漬,浸漬劑需符合 GB 4806.6-2016《食品接觸用塑料樹脂》標準,不得含有害揮發(fā)物。在果汁濃縮工藝中,石墨蒸發(fā)器的內(nèi)壁需經(jīng)拋光處理,表面粗糙度 Ra≤0.8μm,防止物料殘留滋生細菌。操作過程中,設備需定期進行 CIP(在位清洗),采用 80℃的熱水加堿性清洗劑循環(huán)清洗,配合紫外線殺菌,確保衛(wèi)生指標達標。此外,石墨蒸發(fā)器的傳熱效率高,可實現(xiàn)果汁的快速濃縮,減少物料在設備內(nèi)的停留時間,保留果汁的風味與營養(yǎng)。某果汁生產(chǎn)企業(yè)采用該設備后,產(chǎn)品的維生素 C 保留率提升至 95%,遠高于傳統(tǒng)不銹鋼蒸發(fā)器。石墨蒸發(fā)器的換熱面需定期清洗去除結垢保障傳熱效率值。浙江工業(yè)級石墨蒸發(fā)器產(chǎn)品介紹

石墨蒸發(fā)器的儀表需定期校準保證溫度壓力數(shù)據(jù)的準確性。河南工業(yè)級石墨蒸發(fā)器產(chǎn)品介紹

列管式石墨蒸發(fā)器是工業(yè)應用*****的機型,其**結構由石墨列管、管板、殼體及封頭組成。石墨列管作為傳熱元件,內(nèi)徑通常為 20-50mm,長度 1-3m,管板采用酚醛樹脂浸漬的石墨塊與列管粘接,整體密封性能優(yōu)異。管程通加熱介質(蒸汽或導熱油),殼程通被蒸發(fā)物料,通過管壁實現(xiàn)熱量傳遞。由于石墨的導熱系數(shù)約為 120W/(m?K),遠高于搪玻璃、塑料等材質,該機型的傳熱系數(shù)可達 800-1200W/(m2?K),在同等蒸發(fā)量下,設備體積更小,占地面積*為搪瓷蒸發(fā)器的 60%。此外,列管式結構便于模塊化設計,可根據(jù)工藝需求增減列管數(shù)量,適配 500kg/h 至 20t/h 的蒸發(fā)量范圍,廣泛應用于精細化工、醫(yī)藥中間體的蒸發(fā)結晶工藝。河南工業(yè)級石墨蒸發(fā)器產(chǎn)品介紹

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