紡織廠纖維雜質(zhì)難攔截?格柵機(jī)來破局
紡織廠在紡紗、織布、印染等生產(chǎn)環(huán)節(jié)中,會(huì)產(chǎn)生大量攜帶細(xì)長(zhǎng)纖維的廢水,這些纖維雜質(zhì)長(zhǎng)度多在 5-20 厘米,且韌性強(qiáng)、易纏繞,是污水處理預(yù)處理階段的頭號(hào)難題。如果這些纖維不能被有效攔截,進(jìn)入后續(xù)處理環(huán)節(jié)后,會(huì)引發(fā)一系列連鎖問題:堵塞沉淀池的斜管填料、纏繞生化池的曝氣盤和攪拌器葉輪、附著在膜處理設(shè)備的濾膜表面,不僅會(huì)大幅增加各環(huán)節(jié)的運(yùn)維成本,還會(huì)導(dǎo)致污水處理效率下降、出水水質(zhì)波動(dòng),嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)斐烧孜鬯幚硐到y(tǒng)癱瘓。但普通格柵機(jī)處理這類纖維雜質(zhì)時(shí),往往 “力不從心”,傳統(tǒng)直齒型耙齒極易被纖維纏繞,柵縫也會(huì)快速被堵塞,工人每天需停機(jī) 3-5 次進(jìn)行人工清理,既打亂了污水處理節(jié)奏,又影響了工廠的正常生產(chǎn)排期。
無錫三輝針對(duì)紡織廠的這一行業(yè)痛點(diǎn),經(jīng)過多次實(shí)地調(diào)研和技術(shù)攻關(guān),對(duì)格柵機(jī)進(jìn)行了兩大改造,打造出紡織行業(yè)機(jī)型。一方面是創(chuàng)新耙齒結(jié)構(gòu),徹底摒棄傳統(tǒng)的直齒設(shè)計(jì),采用傾斜 45° 的梳齒式耙齒,這種傾斜角度能讓纖維在耙齒轉(zhuǎn)動(dòng)過程中,借助重力自然滑落,減少附著;同時(shí)在齒間增設(shè)柔性防纏刮片,耙齒每轉(zhuǎn)動(dòng)一圈,刮片就能自動(dòng)剝離纏繞在齒間的纖維,從源頭避免卡堵。為了進(jìn)一步清理柵縫內(nèi)的殘留纖維,設(shè)備還配備了反向高壓吹掃裝置,可根據(jù)纖維攔截量定時(shí)啟動(dòng),通過 0.8MPa 的高壓氣流對(duì)柵條進(jìn)行強(qiáng)力吹掃,將柵縫內(nèi)的細(xì)小纖維徹底清理干凈。某大型棉紡廠測(cè)試數(shù)據(jù)顯示,使用該機(jī)型后,設(shè)備堵塞頻次從原來的每天 3 次降至每周 1 次,停機(jī)清理時(shí)間減少了 95%。另一方面是優(yōu)化驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),采用變頻調(diào)速電機(jī)替代傳統(tǒng)的固定轉(zhuǎn)速電機(jī),可通過傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)廢水內(nèi)的纖維濃度,靈活調(diào)整耙齒運(yùn)行頻率:在早班、中班的生產(chǎn)高峰時(shí)段,廢水纖維濃度高,電機(jī)自動(dòng)提速至 15r/min,保障攔截效率;在夜班低峰時(shí)段,纖維濃度降低,電機(jī)則降速至 5r/min,既滿足基本攔截需求,又能降低設(shè)備能耗,經(jīng)測(cè)算,相比固定轉(zhuǎn)速機(jī)型,變頻機(jī)型每年可節(jié)省電費(fèi)超 5000 元。
某大型棉紡廠此前因纖維堵塞問題,格柵機(jī)每周需停機(jī)拆解清理 1 次,每次清理耗時(shí) 2-3 小時(shí),嚴(yán)重影響了污水處理進(jìn)度,還因后續(xù)環(huán)節(jié)負(fù)荷過高導(dǎo)致出水水質(zhì)偶爾超標(biāo)。在換成無錫三輝的格柵機(jī)后,不僅無需頻繁停機(jī)清理,設(shè)備可 24 小時(shí)穩(wěn)定運(yùn)行,還因纖維攔截徹底,后續(xù)生化處理環(huán)節(jié)的負(fù)荷降低了 20%,曝氣盤和攪拌器的更換周期從原來的 6 個(gè)月延長(zhǎng)至 18 個(gè)月,運(yùn)維成本大幅降低。同時(shí),出水水質(zhì)的懸浮物指標(biāo)穩(wěn)定控制在 10mg/L 以下,遠(yuǎn)低于行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn),順利通過了環(huán)保部門的多輪抽檢,徹底解決了長(zhǎng)期以來的污水處理難題。